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質量管理“好經驗”換回“大驚喜”

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-07-08   瀏覽次數(shù):824
質量管理小組活動對促進企業(yè)改進質量、降低消耗、增強市場競爭力有著十分重要的作用。在日前舉行的2014年全國紡織行業(yè)質量管理小組代表大會上,來自全國18個省市的紡織企業(yè)QC小組充分展示了紡織企業(yè)在質量控制、技術改進等方面的水平和能力,有力展現(xiàn)了紡織企業(yè)重視質量管理、依靠科技進步推動企業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢

質量管理小組活動對促進企業(yè)改進質量、降低消耗、增強市場競爭力有著十分重要的作用。在日前舉行的2014年全國紡織行業(yè)質量管理小組代表大會上,來自全國18個省市的紡織企業(yè)QC小組充分展示了紡織企業(yè)在質量控制、技術改進等方面的水平和能力,有力展現(xiàn)了紡織企業(yè)重視質量管理、依靠科技進步推動企業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢。本期將展示榮獲2014年全國紡織行業(yè)質量管理小組活動成果一等獎的5個QC小組的管理成果,與廣大紡織企業(yè)共同分享他們優(yōu)秀的管理經驗。

五環(huán)(集團)股份有限公司

降低J5.83品種小疵點

五環(huán)(集團)股份有限公司開發(fā)的純棉精梳100S品種,質地輕薄,手感如絲綢般柔軟、光滑,吸濕性好、穿著舒適,是夏季高檔服裝面料,自投放市場以來,銷路一直不錯,為企業(yè)取得了良好的經濟效益,但客戶反映布面小疵點較多,要求解決。根據集團下達的指標,前紡車間并粗質量攻關QC小組積極組織展開了一系列的質量攻關。

◆設定目標:經調查分析影響J5.83品種小疵點的因素主要由白疵點、黃疵點和油疵點組成,其中僅白疵點一項就達85.62%,只要想辦法減少J5.83品種白疵點的產生,就可以降低該品種的小疵點。因此,前紡車間并粗質量攻關QC小組設定此次質量公關的目標是將J5.83品種粗紗小疵點由平均2306個/月控制在1500個/月。

◆可行性分析:白疵點占小疵點總數(shù)的85.62%,即使僅解決其中的40%就可使疵點下降到1516個/月。同時小組以往同類技術攻關的經驗,為此次攻關提供了寶貴的技術借鑒。因此1500個以內/月的目標是可以達到的。

◆要因分析:小組針對J5.83品種小疵點的癥結問題“白疵點多”集思廣益,分析原因。分析出可能造成疵點問題的各種末端因素:操作工責任心不強、設備光電自停失靈、通道毛刺、各部位掛花、原料質量差、工藝配置不合理、并條車速高等。

針對各項可能造成疵點的末端因素,小組通過調查分析、試驗分析、統(tǒng)計分析等多種手段逐一確認,最終確認操作工責任心不強、通道毛刺、精梳、粗紗工序工藝配置不合理、并條車速高為造成J5.83品種小疵點的主要原因。

◆對策實施: 針對操作工責任心不強,小組提出大膽改革現(xiàn)有工資分配方案,將產質量與職工收入密切掛鉤,充分體現(xiàn)多勞多得的分配原則。新的分配制度實施后職工的工作積極性和工作質量明顯提高。同時,小組還提出加強教育與培訓、開展形式多樣的勞動競賽、關愛職工、以人為本等多項措施。

針對通道毛刺,小組成員提出設備線安排專人對通道毛刺進行整改,加強對通道部位的日常清潔與保養(yǎng),加強對各通道的檢查力度等措施。通道光潔后,十萬米紗疵和白疵點數(shù)量分別下降了20%和16%。

小組開展工藝試驗,優(yōu)選工藝參數(shù)、合理配置精梳、粗紗工藝。小組對喂入棉卷定量、精梳條定量、精梳落棉率、錫林速度進行了正交試驗,以提高精梳條質量。為提高粗紗質量,減少細紗脫斷,通過反復測試,小組對粗紗張力及伸長進行調整,將粗紗伸長率控制在1.2%左右,同時將粗紗捻系數(shù)由96.6調整為102,增加了纖維之間的抱合力,減少了意外伸長及細紗斷頭,使人為接頭疵點數(shù)量減少。

并條速度過高是造成氣圈類疵點上升的主要原因,為此小組做了不同速度下成紗質量對比試驗,經綜合考慮效率與質量選用了250m/min的出條速度。

◆產生效益: 隨著J5.83品種小疵點的減少,布面質量大幅提升,贏得客戶的信賴,增強了產品的市場競爭力,同時該品種也被評為2013年度西安市名牌產品和質量信得過產品,為企業(yè)贏得了聲譽;通過此次攻關活動,QC成員解決問題、處理問題的能力也得到進一步的提高。

恒天重工股份有限公司

降低圓網烘燥機熱損耗

圓網烘燥機是非織造布生產流程中的主要設備之一,隨著市場的需求變化,原有的圓網烘燥機已不能滿足用戶提出的大產量、高速度、低能耗等要求。公司于2008年開發(fā)了W2728系列圓網烘燥機,該系列設備具有效率高、操作簡便、能耗低、運轉可靠等特點。根據目前無紡布企業(yè)發(fā)展前景及國家節(jié)能降耗政策的實施,高效節(jié)能的烘燥機已成為發(fā)展趨勢,并將逐步取代低產量、高能耗、生產成本高的烘燥機。因此,恒天重工技術開發(fā)中心設計一室QC小組根據公司生產技術及用戶使用情況,優(yōu)化圓網烘燥機的結構,進一步降低其熱損耗。

◆設定目標: QC小組成員與用戶廠家有關人員進行溝通,并對設備隔熱門各處溫度做了詳細測量,了解用戶生產現(xiàn)場造成圓網烘燥機隔熱門溫度過高的問題。經調查,發(fā)現(xiàn)設備活門四周和里板、面板連接處是隔熱門溫度最高、熱損耗最大的區(qū)域。QC小組設定目標值,以現(xiàn)有W2728型系列圓網烘燥機為基礎,將隔熱門表面溫度降低至35℃左右,從而降低圓網烘燥機的熱損耗。

◆可行性分析:國外紡織機械生產商FLEISSNER同型號圓網烘燥機隔熱門表面溫度已達到32.2℃,因此目前公司隔熱門表面溫度有很大的降低空間。小組由多名經驗豐富的高級工程師帶頭,整體隊伍素質過硬、鉆研能力強,是完成此次攻關目標的重要保障。

◆要因分析:經過小組成員討論并繪制關聯(lián)圖,對造成圓網烘燥機活門四周,里板、面板連接處溫度過高,熱損耗過大的兩項主要因素進行分析,得出末端因素5條:隔熱層沒有填嚴實、里板面板直接接觸、活門壓緊結構不合理、密封條材料不合適、密封膠沒有抹均勻。

經過小組成員對末端因素的逐條驗證,最終確定出以下2個主要原因:里板面板直接接觸、活門壓緊結構不合理。

◆對策實施: 根據要因確認中的兩條主要原因,小組制定相應對策、提出改進措施、設定具體目標、落實到相應責任人并規(guī)定了完成時間和地點。

針對里板面板直接接觸 ,小組提出里板、面板之間增加隔熱設施,增加隔熱條,將里板面板之間隔離,增加隔熱卡,將面板邊緣包覆,以達到降低面板溫度至35℃的目標。針對活門結構壓緊不合理,小組通過加大活門壓緊度,將活門把手改為螺栓連接,里板內部焊接螺母,當密封條出現(xiàn)老化現(xiàn)象后仍可通過螺栓繼續(xù)壓緊,避免漏風。

2013年,公司對用戶新設備試車數(shù)據進行了收集,現(xiàn)場隔熱門表面溫度均勻,由平均45.6℃下降為33.3℃,活門四周無漏風現(xiàn)象發(fā)生,效果顯著,達到了預期的目標。

◆產生效益: 由于之前圓網烘燥機隔熱門溫度高,活門壓緊度不夠,造成了密封條易老化,活門把手易損壞等問題,公司每年要為用戶提供大量的備件,并派遣相關技術人員去維修,造成大量的人力、財力損失。

攻關后,平均每臺節(jié)約備件價值1300元,維護人員開銷1000元,合計2300元。

小組對江西某用戶能源消耗情況進行了跟蹤,統(tǒng)計了該設備烘燥1000噸無紡布天然氣的消耗情況。之前用戶每噸無紡布需消耗天然氣85立方米,成果應用之后每噸82立方米,每年合計節(jié)約60750元。

神馬股份簾子布公司

降低簾子布跳線率

神馬股份簾子布公司是全球最大的尼龍66工業(yè)絲、簾子布生產基地。“神馬”牌尼龍66浸膠簾子布,是生產轎車輪胎、大型工程胎、飛機輪胎的優(yōu)質骨架材料,公司產品遠銷歐美、東南亞……2012年9月公司接到BS墨西哥公司投訴:浸膠簾布在壓延時有跳線現(xiàn)象。跳線是指白坯簾子布在浸膠過程中出現(xiàn)單根或多根經線起鼻或抽經S彎的現(xiàn)象。DH444浸膠簾布是BS全球公司向神馬公司采購的尼龍66簾布的主要品種,BS歐洲、亞洲、美洲共有超過13家輪胎廠在使用。由此可見,降低跳線率刻不容緩,神馬公司捻織三廠布機工藝QC小組降低簾子布跳線率為攻關課題。

◆設定目標:據統(tǒng)計,2012年3月~2013年2月跳線率月均0.6%。經研究分析,公司將目標設定為簾子布跳線率≤0.2%。

◆可行性分析:2012年公司簾子布月均跳線率為0.6%,其中標示線處簾線跳線占77.83%,經過計算,只要解決標示線處簾線跳線的87%,就能將跳線率控制在月均0.19%。

◆要因分析:小組針對標示線處經線跳線,運用頭腦風暴法進行了原因分析。分析出末端因素:操作方法不當、上架工未按工藝要求上架、標示線處經線絲道穿錯、織制工藝造成標示線處經線織制張力小、浸膠時布頭布尾處標示線經線抽經、原料物性不達標、溫濕度影響產品的強力和定伸等。

根據找到的末端因素,QC小組討論后制定了要因核實計劃表,通過現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場跟蹤、取樣檢測、查看記錄等方法對以上末端因素的核實,判定要因為織制工藝造成標示線處經線織制張力小、浸膠時布頭布尾處標示線經線抽經。

◆對策實施: 小組制定了對策評價選擇表。針對經線織制張力小,小組提出穩(wěn)定標示線處經線的織制張力、改變標示線處的織物組織結構、增大標示線處簾線的織制張力等措施;針對標示線經線抽經,小組對布頭布尾標示線縫合加固、增加機頭布緯密、增加白坯布緯密等措施。通過對各項措施的有效性、可行性、經濟性、可靠性、時間性進行評估,小組最終確定穩(wěn)定標示線處經線的織制張力、增大標示線處簾線的織制張力、對布頭、布尾標示線縫合加固、增加白坯布緯密等4項實施對策。

經反復試驗,小組制定啟用張力均衡羅拉使標示線處張力均勻穩(wěn)定、在標示線筒子處加裝牛皮墊片、嘗試使用U型張力桿進行加張、對布頭布尾標示線縫合加固等具體實施步驟和措施。實施對策后,BS含標示線品種簾子布跳線率逐月下降,月均跳線率由原來的0.6%降低至0.14%。在活動各環(huán)節(jié)中,正確執(zhí)行了已經納入新標準的有效措施,并且效果維持良好。

◆產生效益: 通過此次活動,有效降低了標示線坯布跳線率,最大限度地滿足了國際高端用戶較高的質量要求,提升了公司產品形象。

小組成員的團隊精神、質量意識、個人能力及QC工具的運用等均得到了很大提高,更為今后繼續(xù)開展活動積累了豐富的經驗。

南通雙弘紡織有限公司

降低80支棉滌混紡色織紗棉結疵點

南通雙弘紡織有限公司開發(fā)的高支混紡精品色織紗線主導產品是80支精梳棉滌緊密紡混紡紗,于2013年3月開始試生產,由于應用了超細旦滌綸、長絨棉、緊密紡工藝、新型針布等大量新原料﹑新工藝、新器材,技術經驗不成熟,十萬米紗疵中棉結疵點居高不下,穩(wěn)定性差,經統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),當棉結疵點數(shù)高于100個/105m時,成紗質量顯著惡化,絡筒剪切次數(shù)上升,生產效率下降。針對此情況,公司飛龍QC小組開展質量攻關,降低80支棉滌混紡色織紗棉結疵點。

◆設定目標:據統(tǒng)計,2013年3月~9月公司80支精梳棉滌紗棉結疵點數(shù)平均達97個/105m,超出90個/105m的指標要求。小組對影響成紗棉結紗疵的主要原因進行了初步排查,發(fā)現(xiàn)生條棉結多和細紗起球是影響80支棉滌色織紗棉結紗疵數(shù)的主要原因,應優(yōu)先解決。經統(tǒng)計,紡棉生條棉結達80個/g以上,紡細旦化纖生條棉結達4個/5g以上,均超出內控標準。小組決定從減少生條棉結和細紗起球入手,將80支棉滌混紡色織紗棉結疵點降低至70/105m。

◆可行性分析:據小組統(tǒng)計,2013年7月份精梳棉滌80支紗棉結紗疵數(shù)曾經達到68個/105m,小于設定目標值。同時小組成員攻關經驗豐富,綜合能力卓越,多次榮獲全國紡織行業(yè)優(yōu)秀質量管理小組,有實力完成設定目標。

◆要因分析:小組成員運用頭腦風暴法分析“生條棉結多”、“細紗起球”的原因,總結出新工操作技能未達標、錫林道夫速度及夕林蓋板隔距配置不當、原棉成熟度未按標準配棉、工藝上車檢查不到位、紡細旦化纖錫林針布配套不合理、細紗錠速高、網格圈保養(yǎng)周期不當、細紗三同心不到位、鋼絲圈選型不當?shù)榷囗椖┒艘蛩亍?/p>

經逐一確認,小組最終確認錫林、道夫速度及錫林蓋板隔距配置不當、紡化纖錫林針布配套不合理、細紗錠速高、網格圈保養(yǎng)周期不當、鋼絲圈選型不當是造成生條棉結多、細紗起球的主要原因。

◆對策實施: 針對各項要因,小組對提出多種解決方案,并從有效性、操作性、經濟性、可靠性等方面進行了綜合評價,確定了各因素的實施方案。

針對錫林、道夫速度及錫林蓋板隔距配置不當,小組通過正交試驗確定錫林速度360rpm,道夫速度20rpm,錫林與蓋板隔距8×7×6×6×7(英絲)為最佳工藝。

針對紡化纖錫林針布配套不合理,小組通過半個月的跟蹤測試,70°工作角錫林針布紡化纖生條棉結平均為0.9個/5g,棉網清晰度達一類,效果顯著。

此外,小組采用調節(jié)細紗錠速變頻曲線,縮短網格圈保養(yǎng)周期,選擇合適產地的BS型型鋼絲圈等一系列實施措施成功將棉結數(shù)降至62個/105m,實現(xiàn)公關目標。

◆產生效益: 活動后,產品質量改進明顯,提高了市場占有率,活動后附加值提高800元/噸,以每月產60噸紗線計算,每月累計效益4.8萬元。

同時,活動后細紗中紗階段錠速度提高,自動絡筒生產效率提高,每天產量比原來提高1.8%,每月累計增加效益2.9萬元。

達利(中國)有限公司

絲綢面料快速車條技術的研發(fā)

車條俗稱打條,是對現(xiàn)有的服裝面料進行再創(chuàng)造的設計加工,使其表面產生豐富的藝術效果,已成為提高服裝產品附加值的一個重要手段,目前是現(xiàn)代中高級成衣生產的重要裝飾工藝之一。近年來,達利(中國)有限公司的客戶群已經轉為中高端的國際品牌及設計師品牌。隨著對服裝個性化的需求,品牌客戶在服裝中運用車條工藝也越來越多,同時客戶對車條工藝的精細度要求也越來越高。目前絲綢等薄類面料1/16寸寬以上的直條及放射性條使用車條工具上制作非常困難,目前只能通過手工制作完成,面臨效率低、成本高、貨期長等問題。要解決以上問題,需要打破常規(guī),在工藝方法上進行突破和創(chuàng)新,因此公司特種工序開發(fā)QC小組選擇攻關課題,絲綢面料快速車條技術的研發(fā)。

◆設定目標:目前特殊車條工藝產能無法滿足客戶對期貨的要求,同時存在效率低、成本高等問題,為此公司要求解決這一瓶頸。如果滿足訂單完成的要求,放射性車條必須達到1.5米/分鐘,1/16寸車條必須達到2米/分鐘,小組就以此作為本次QC活動的目標。

◆提出方案:小組成員討論后認為,全新的快速車條方法必須操作簡單,通過使用工器具,在確保品質,降低返修率的同時,進一步提升效率。

小組通過工器具選擇試驗分析,確定快速車條的研發(fā)、雙針繃縫機車條技術研發(fā)、電腦人字車車條技術研發(fā)3個試驗方案,經試驗驗證和小組成員綜合考慮,選擇在電腦人字車上使用雙針,同時配合壓腳和針板進行試驗分析。通過對電腦人字車車條技術研發(fā)方案選擇分析和試驗對比,小組最終確認最佳方案并制定對策表。

◆對策實施: 小組成員根據方案中確定的參數(shù),使用繪圖軟件,設計出各配件的圖紙。根據設計圖紙,開發(fā)人員制定了雙針、壓腳開槽、針板焊接起拱器。小組成員對部件進行安裝調試,將相關配件按標準裝備。小組對快速車條計劃進行現(xiàn)場講解、示范、指導、考核,使相關操作人員掌握了車縫方法。

方案實施后,小組對2013年6月~10月車條大貨訂單生產進行統(tǒng)計,1/16寸車條平均效率達到2.5米/分鐘,放射性車條平均效率達到2米/分鐘,圓滿完成目標。

◆產生效益:使用快速車條技術后,生產1/16寸車條成本大幅下降,從0.8元/米下降到0.2元/米,放射性車條從1.8元/米下降到0.2元/米,為公司帶來了顯著的經濟效益。 

 
 
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